การลดเศษวัสดุโดยใช้ระเบียบวิธี DMAIC: กรณีศึกษาของโรงงานผลิตในประเทศพม่า

ผู้แต่ง

คำสำคัญ:

ลีน, ซิกส์ซิกมา, DMAIC, การลดเศษวัสดุ, การผลิต

บทคัดย่อ

กรณีศึกษานี้มุ่งเน้นไปที่บริษัท Modern Steel ซึ่งเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เหล็กสำหรับการก่อสร้าง มีสถานที่ตั้งอยู่ในย่างกุ้ง ประเทศพม่า ขอบเขตของการศึกษานี้เน้นไปที่สายการผลิตแป (purlin) เพราะเป็นผลิตภัณฑ์หลักที่มีปริมาณการผลิตสูงสุดในบรรดาผลิตภัณฑ์ทั้งหมด บริษัทเผชิญปัญหาด้านอัตราผลิตการเกิดเศษวัสดุสูงในสายการผลิตแป (purlin) อัตราของเศษวัสดุในปัจจุบันอยู่ที่ 3% ซึ่งเกินกว่าอัตราที่ตั้งเป้าไว้ที่ 1% ปัญหานี้มีผลเสียต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการผลิต และนำไปสู่ค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นที่เพิ่มขึ้น อัตราเศษวัสดุ 3% เทียบเท่ากับประมาณ 22 ตันของวัตถุดิบในช่วงเก้าเดือน ซึ่งส่งผลให้เกิดการสูญเสียถึง 33 ล้านจ๊าตเมียนมา (MMK)

แนวทางการจัดการแบบ ลีน ซิกส์ซิกมา โดยใช้วิธี DMAIC ช่วยให้องค์กรสามารถระบุปัญหา ข้อมูลที่จำเป็นถูกรวบรวมเป็นระยะเวลาเก้าเดือนจากสถานที่ทำงานจริง หลังจากที่ใช้เครื่องมือทางคุณภาพในการวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุหลักที่มีผลต่อการเกิดเศษวัสดุถูกระบุไว้มีดังนี้ ไม่มีการระบุขนาดสำหรับการจัดตำแหน่งของคู่มือผู้ใช้และลูกกลิ้งในคู่มือการปรับเครื่องจักร ไม่มีอุปกรณ์นำทางระหว่างสถานีตัดและสถานีขึ้นรูปแผ่น เครื่องถูกออกแบบให้มีระยะห่าง 1500 มม. ระหว่างสถานีตัดและสถานีขึ้นรูป ความยาวที่จำกัดของชุดวัตถุดิบและไม่มีการสอบเทียบตัวเข้ารหัสหมุน                อย่างสม่ำเสมอ

หลังจากนั้น ได้มีการพัฒนาวิธีแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพผ่านการระดมความคิดร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการผลิต และโดยการนำกลยุทธ์การควบคุมไปใช้เพื่อป้องกันการเกิดเศษวัสดุในอนาคต การศึกษานี้แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จที่สำคัญ อัตราของเศษวัสดุลดลงมาที่ 1% ซึ่งได้ตามเป้าที่กำหนดของบริษัท ผลลัพธ์นี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าวิธีการ DMAIC ไม่เพียงแต่ลดอัตราการเกิดเศษวัสดุ แต่ยังช่วยรักษาและปรับปรุงการเพิ่มผลิตภาพใน           การดำเนินการผลิตด้วย

เอกสารอ้างอิง

Astini, N.K. & Imaroh, T.S. (2021). Implementation of Quality Control Thermal Bag Using the DMAIC Method (Case Study PT XYZ). International Journal of Research and Review, 8(2), 270-276.

Arumugam, V., Antony, J., & Douglas, A. (2012). Observation: a Lean tool for improving the effectiveness of Lean Six Sigma. The TQM Journal, 24(3), 275-287. https://doi.org/10.1108/17542731211226781

Chartmongkoljaroen, L., Sirianukul, R., Puttibarncharoensri, P., & Marksin, W. (2019). Defect reduction by DMAIC method: a case study of a jewelry manufacturer. Journal of Supply Chain Management: Research and Practice, 13(2).

Erdil, N. O., Aktas, C. B., & Arani, O. M. (2018). Embedding sustainability in lean six sigma efforts. Journal of Cleaner Production, 198, 520-529. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.07.048

Gijo, E.V., Antony, J. & Sunder, V.M. (2019). Application of Lean Six Sigma in IT support services – a case study. The TQM Journal, 31(3), 417-435.

E.V., G., Antony, J., & Sunder M., V. (2019). Application of Lean Six Sigma in IT support services – a case study. The TQM Journal, 31(3), 417-435. https://doi.org/10.1108/tqm-11-2018-0168

Girmanová, L., Šolc, M., Kliment, J., Divoková, A., & Mikloš, V. (2017). Application of Six Sigma Using DMAIC Methodology in the Process of Product Quality Control in Metallurgical Operation. Acta Technologica Agriculturae, 20. https://doi.org/10.1515/ata-2017-0020

Guest, G., Namey, E. & Mitchell, M. (2013). In-depth interviews. In Collecting qualitative data: SAGE Publications, Ltd.

Rutledge, P. (2020). In‐Depth Interviews. 1-7. https://doi.org/10.1002/9781119011071.iemp0019

Hessing, T. (2013). Brainstorming. Six Sigma Study Guide. https://sixsigmastudyguide.com/brainstorming

Hessing, T. (2015). Analyze phase (DMAIC). Six Sigma Study Guide. https://sixsigmastudyguide.com/analyze-phase-dmaic

Jacobson, J., & Johnson, M. (2006). Lean and Six Sigma: Not for Amateurs: Second in a 2-Part Series. Laboratory Medicine, 37, 140-145. https://doi.org/10.1309/9lhb9g96ahmt9xg2

Jirasukprasert, P., Garza-Reyes, J. A., Kumar, V., & Lim, M. K. (2014). A Six Sigma and DMAIC application for the reduction of defects in a rubber gloves manufacturing process. International Journal of Lean Six Sigma, 5(1). https://doi.org/10.1108/IJLSS-03-2013-0020

Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (2008). Mastering the management system.

https://hbr.org/2008/01/mastering-the-management-system

Kuaites, T., Thueanphae, T., & Chanthranapasawat, N. (2020, 16-21 April 2020). The Application of Lean Concept to Waste Reduction of Working Process in Hotel Service Industry. 2020 IEEE 7th International Conference on Industrial Engineering and Applications (ICIEA)

Nestle, M. (2013). Gemba is gold. ASQ Six Sigma Forum Magazine, 13(1), 32-36.

Oliver, J., Oliver, Z., & Chen, C. (2019). Applying lean six sigma to grading process improvement. International Journal of Lean Six Sigma, ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/IJLSS-03-2018-0029

Paralikas, J., Salonitis, K., & Chryssolouris, G. (2013). Energy efficiency of cold roll forming process. International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 66, 1271-1284. https://doi.org/10.1007/s00170-012-4405-8.

Parry, G., & Martin, C. (2006). Application of lean visual process management tools. Production Planning & Control - PRODUCTION PLANNING CONTROL, 17, 77-86. https://doi.org/10.1080/09537280500414991

Raut, H. B. & Kumar, A. (2017). Implementation of Gemba Walk, Why Why Analysis and Quality Control Tools In Medium Scale Industry. International Journal for Scientific Research & Development, 5(3). 1119-1123.

Salmon, E.M. (2017). Lean Six Sigma Case Study within a Public School District. American Society for

Engineering Education. Proceedings of the ASEE Annual Conference & Exposition, 2017,15995-

Smetkowska, M., & Mrugalska, B. (2018). Using Six Sigma DMAIC to improve the quality of the production process: a case study. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 238, 590-596. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2018.04.039

Smutkupt, S. (2022). Applying Lean Six Sigma to improve telephone bill payment: A case study of a real estate developer. NIDA Case Research Journal, 14(2), 87-109.

https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NCRJ/article/view/263605

Soet, A. (2022). Defective Coffee Beans Reduction: A Case Study of Small-scale Coffee Beans Production

in Shan State, Myanmar. Nida Case Research Journal, 14(1), 29-58.

Stern, T.V. (2023). Lean Six Sigma International Standards and Global Guidelinesn (3rd ed). New York: Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003397649

Summers, D. C. S. (2006). Six SIGMA: Basic Tools and Techniques. New Jersey: Pearson Prentice Hall.

Wang, J., Liu, H., Li, S. & Chen, W. (2022). Cold Roll Forming Process Design for Complex Stainless-SteelSection Based on COPRA and Orthogonal Experiment. Materials, 15, 8026, 1-16.

Zebovitz, S. (2017,). 7 Steps To Navigate Six Sigma's "Improve" Phase. https://www.pharmaceuticalonline.com/doc/seven-steps-to-navigate-six-sigma-s-improve-phase-0001

เผยแพร่แล้ว

19-11-2025

รูปแบบการอ้างอิง

Thu, S. M. ., สมุทคุปติ์ ส. ., & พุทธิบาลเจริญศรี ป. . (2025). การลดเศษวัสดุโดยใช้ระเบียบวิธี DMAIC: กรณีศึกษาของโรงงานผลิตในประเทศพม่า. วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ, 16(2), 111–129. สืบค้น จาก https://so17.tci-thaijo.org/index.php/BASSBJ/article/view/1106

ฉบับ

ประเภทบทความ

บทความวิจัย/ Research_Article